敢于尝试求证 , 研制出的装置将效率提升80%
新京报:参加过这么多比赛 , 哪些经历让你印象深刻?
胡兴盛:2020年5月来单位不久 , 我就参加了“振兴杯”数控机床装调维修工的比赛 , 但没有取得好成绩 , 给了我当头一棒 。 那个时候 , 我的技术还不够娴熟 , 很多技巧也没掌握到位 。 算是憋着一口气 , 一年后 , 我报名参加了第七届全国职工职业技能大赛“数控机床装调工”赛项 。
因为自己比较重视这次比赛 , 赛前和教练组的教练做了很多交流 。 白天教练辅导我们训练实操项目 , 晚上自己按照整理出来的题库 , 加训理论知识 。 两个月的集训 , 每天一次单项模拟赛 , 两周一次模拟赛 , 也很辛苦 。
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胡兴盛在赛事前训练实操项目 。 中国航天科工集团二院283厂供图
我记得 , 在比赛过程中 , 进行主轴装配 , 把套筒与芯轴串装时 , 我遇到了麻烦 。 套筒和芯轴之间的间隙非常小 , 完成这个项目 , 要靠双手将套筒垂直落在芯轴上 。 但尝试了几次都有些偏差 。 这个项目不完成的话 , 会直接影响后续项目进程 。 所以我冷静下来 , 站在原地仔细回想当时训练的细节 , 调整状态 , 修正角度后 , 顺利将套筒与芯轴完成串装 。
到了加工工序 , 粗加工后我发现三个形位公差不一致 。 为保证精度 , 我果断采用“小吃刀 , 低进给 , 高转速”的加工策略 , 进行了6次精加工 。 最终满足0.02mm的公差要求 。 就是这次比赛 , 让我印象深刻 。
新京报:除比赛外 , 在具体工作岗位的实践中 , 做了哪些技术创新?
胡兴盛:工作性质、工作条件、技术迭代等限制也会给技术创新带来一些困难 。 工作期间 , 我研制了一种石墨套管自动打磨装置 , 它能突破现有生产瓶颈 , 实现无人自动打磨 , 将生产效率提升80% 。
放在以前 , 在现场装配过程中 , 要依据每个石墨套管的孔位实际深度 , 采用常规的普通砂纸 , 通过手持打磨对其进行适当磨削调整 。 但过程耗时 , 产生的粉尘也存在安全隐患 。 对此 , 我就开动脑筋 , 想怎么进行改进 。 因为以前没有类似的经验 , 刚开始 , 我选用了多种磨削工具来测试效果 , 但结果都一般 。 后来通过试验 , 我发现有一种树脂金刚石的磨具 , 磨削稳定性好、耐磨寿命长 。 此外 , 针对磨削过程粉尘问题 , 我又通过3D打印技术 , 在磨削位置制作了回收罩 , 通过旋风除尘器集中回收 。 这样一来 , 设备可以定量磨削 , 也提高了效率 。
这算是一次比较成功的尝试 , 对于我来讲 , 受益匪浅 。 有了这次敢于尝试、小心求证的过程 , 才有了后来研制出自动化轴承涂脂设备 , 改变现有人工涂脂方式 , 实现轴承的自动涂脂工作 , 缩减人力 , 提高效率的工艺革新 。
爱好“追番”的“创客”少年
新京报:平常的工作状态怎么样?除了工作外 , 你还有哪些兴趣爱好?
胡兴盛:从事创新设备制作和维护 , 感觉每一天都是充实忙碌且富有挑战性的 。 在一线工作时 , 也经常不经意之间迸发出一些点子 。 总体来说 , 目前就是想着在自己的岗位 , 认真负责地把每件事做好 , 再拓展自己的技能领域 。
在兴趣爱好方面 , 我平常喜欢“追番”(追连载更新的动漫) , 去探店 , 也喜欢去室外景点逛逛 。 有些时候 , 闲着放松 , 也会看看短视频 。
新京报:听说你们还有个“创客”团队 , 简单介绍下这个团队?
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